案例分析-PE管施工后管道漏水
發(fā)布:山東輝煌類目:行業(yè)動(dòng)態(tài)
熱點(diǎn):PE管,PE管施工,PE管道施工 點(diǎn)擊:1888 發(fā)布時(shí)間:2017-05-22
PE管工程返工維修費(fèi)用較大,在組織施工時(shí),應(yīng)做到論證在前,試驗(yàn)在前。要加強(qiáng)PE管技術(shù)交底工作,提高施工人員技術(shù)素質(zhì),同時(shí)把好材料進(jìn)場關(guān)。要杜絕因責(zé)任心不強(qiáng)導(dǎo)致出現(xiàn)設(shè)計(jì)問題和不按操作步驟操作而返工的現(xiàn)象。對在軟弱淤泥質(zhì)土中、管道埋置較深的工程,一定要進(jìn)行充分論證,并針對施工中易出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取行之有效的應(yīng)對預(yù)案和措施,適時(shí)做好效果評價(jià)工作,對大口徑PE管尤其需謹(jǐn)慎施工,要精心組織試驗(yàn)段施工,取得各施工參數(shù)后再行推開,以下為您提供管道施工后管道滲水案例,希望能幫助到您。
管道施工失敗案例一:
PE管接口采用熱熔連接,在完成管道安裝、溝槽回填工作后,關(guān)停井點(diǎn)降水,第二天發(fā)現(xiàn),有幾處管道接頭處存有滲漏水現(xiàn)象,在隨后的二、三天內(nèi),滲漏水現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,管道與檢查井接頭處也出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,由于大量PE管已經(jīng)進(jìn)場,工期較緊,大范圍的PE管施工全面展開,這為管道施工留下了質(zhì)量隱患。施工結(jié)束以后,標(biāo)段所有污水管道都出現(xiàn)了質(zhì)量問題:所有的PE管的變形量超標(biāo);70%以上PE接頭處漏水或滲水,隨著時(shí)間的不斷推移呈上升趨勢;所有PE管與檢查井連接頭都漏水或滲水;檢查井、管道有下沉現(xiàn)象,有些檢查井下沉嚴(yán)重超標(biāo)并拉斷管道。
原因分析:
一.地基不均勻沉降
由于工程地處長江北岸沖擊平原段,土質(zhì)多為淤泥質(zhì)粘土,壓縮性高,透水差,且管道埋設(shè)較深,降水難度非常大,采用輕型降水、砂井、管井相結(jié)合的方法,施工周期長,成本花費(fèi)高,加上工期緊等因素,有些施工人員忽視了降水的重要性,帶水作業(yè),擾動(dòng)了持力層的土壤,擾動(dòng)后土質(zhì)承載力會(huì)急劇下降,溝槽回填施工完畢后,檢查井及管道隨地基發(fā)生不均勻沉降,致使檢查井出現(xiàn)開裂、漏水等現(xiàn)象,管道出現(xiàn)彎曲、變形、漏水等現(xiàn)象。
二、回填用土無法夯實(shí)
工程回填用土采用了原土,未對其進(jìn)行處理。擾動(dòng)后的淤泥質(zhì)土承載力很低,且舍水量很大,無法夯實(shí)至設(shè)計(jì)要求,致使回填土無法形成“土拱”保護(hù)管道,反使管道上方的回填土重壓在管道上,導(dǎo)致管道下沉、變形。
三、未考慮到溫差對管道的影響
施工中未充分考慮到溫差對管道的影響,管道的熱脹冷縮使得管道與檢查井連接處易產(chǎn)生裂縫,出現(xiàn)漏水現(xiàn)象:
補(bǔ)救措施:
因管道四周采用中粗砂回填,故通過機(jī)械加壓將水泥漿壓入其中,泥漿可以增強(qiáng)回填砂的密實(shí)度,同時(shí),水泥漿和中粗砂能有效結(jié)合,使管道四周被具有一定強(qiáng)度的水泥砂漿包圍,增加整體性,減少外部土壤對管道的壓力,起到保護(hù)管道的作用。對埋深較淺的管道,挖除管道上方回填土,外購純砂土并摻水泥分層夯實(shí)回填;對埋深較深的管道,對管道上方的回填土,采用了注漿方式,增加回填土的密實(shí)度,改善回填土性質(zhì),使管道上方的回填土形成整體,有效地保護(hù)管道。